给南方水泵的振动故障诊断与处理
一、概况
1、工程概述
西湖增压站是扬州市西北乡镇供水工程的重要组成部分,一期工程设计日供水能力为:60000m3/天,目前泵房安装有四台机组,分别是1#、2#管道泵,3#机组主要参数:电机型号:Y355M1-6,额定功率为185kw,转速984转/分钟,水泵型号:16SA-9J,扬程40m,流量1080m3/h,4#机组主要参数:电机型号:Y355L1-6,额定功率为280kw,转速984转/分钟,水泵型号:500S-40,扬程40m,流量1600m3/h。由于扬州??区域供水不断发展,西北乡镇供水需求不断增大,增压站在运行中,部分时段需要出水压力为45m,此时流量约1000m3左右。因此总公司决定将3#机组水泵进行改造,更换水泵型号为:350S-125J,其扬程为50m,流量为950m3/h,配套电机不变。
2、故障原因分析及处理方法
在今年公司西湖增压站3号变频机组改造后开环试运行时发现机组振动,并随着频率上升,机组振动越来越严重,当频率达到设定值45HZ时发生共振,水平振动比较大,而且手感比较明显。目测水泵机组都产生了晃动。手感可以分辨出来的晃动,说明振动的频率是比较低的,且水平振动远大于垂直振动。振动非常严重,不解决故障机组不能投入运行。
(1)故障原因
因此总公司组织人员对3#机组振动原因进行了排查,引起南方水泵振动原因很多也很复杂,但归纳起来主要有以下四个方面:①电气方面,主要表现在电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等。②机械方面,主要表现在电机和南方水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、摆度超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及南方水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等。③水力方面,主要表现在南方水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的南方水泵汽蚀等。④水工及其它方面,主要表现在机组进水流道设计不合理或与机组不配套、南方水泵淹没深度不当,以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化,产生漩涡,诱发汽蚀加重机组振动。
(2)处理方法
由于此机组为改造机组,在试运行时各项技术指标参数都正常,且原机组未发生振动,因此我们在排查原因时暂时排除水力方面、电气方面和水工及其它方面的原因,而把重点放在机械方面,机械方面引起的振动主要分为两个方面:安装质量和旋转零件精度质量,因此,我们在诊断引起振动故障原因时,主要做了以下的工作:①通过试运行排除电机和南方水泵轴承损坏,同时检查了水泵机组的旋向、电流、压力、频率等各项性能参数都达到设计指标。②检测联轴器安装的同心度,用百分表检测水泵电机轴与联轴器的同心度都在0.03mm以内,水泵电机联轴器同心度在0.10mm以内,并符合标准,在电机的近端轴同心度达0.18mm,超标一点。③对水泵及电机的安装高度和基础的平整度进行了检查,发现水泵和电机的对中没问题,在多年的现场诊断过程中,经常碰到这种情况,根据经验,机组存在共振或亚异步共振现象,判断基础刚性不足造成的。
二、检查机组零件精度
我们对水泵的装配质量进行了检查,用塞尺对轴承座的间隙及叶轮、水封环的安装间隙进行检查,用百分表检测了联轴器与水泵轴和电机轴的同心度在0.03mm以内,检查了水泵轴的弯曲度(用百分表测量叶轮外缘处达到0.10mm的圆跳动),并符合标准,排除了装配质量方面引起的振动。同时我们检查电机时发现电机转子不能停止在任意位置,手动旋转转子在一个相位上有回转现象,因此判断电机转子静不平衡,且机组联轴器质量过大,并通过电机试空机,发现电机在低频运行时就存在振动,并随着频率上升而增大。
1、引起此台水泵振动的原因
通过以上几个方面的技术检测,我们分析引起此台水泵振动的原因,可能为以下几种:①电机转子静不平衡,转子应该可以停止在任意位置。且电机的同轴度存在偏差。②机组联轴器质量过大,在高速运行时,造成水泵轴动挠度超标引起振动。③机组基础的刚性不够,该水泵基础虽为钢制框架结构,但由于更换大水泵后,基础所用钢板厚度不够,引起机组的晃动。
2、采取的针对性措施
为修理该机组,根据以上检测分析情况,我们采取了针对性措施如下:首先为了防止机组产生共振,我们对该机组钢制框架结构基础进行了加固,在框架内空处用16MM的钢板十字交差焊接,并用混凝土进行二次浇注,从而增加基础的刚性,防止机组共振。同时请厂家对电机转子重新进行检测,消除电机转子静不平衡,并对电机做静、动平衡试验,确保电机质量。并更换质量过大联轴器,防止挠性轴产生振动,对联轴器的制造精度提出了更高要求,从而确保安装水泵机组时有更好的同轴度。此次检修后,机组试运行时未发现振动或共振现象,取得了较好的效果,从而可以确定以上发现的各项问题是振动的根源。
三、结语
该厂的给水泵的振动问题虽已彻底解决,但在给水泵的振动诱因的分析和振动特征的检测手段上还不够丰富,主要还是凭检修经验来判断,从结果来看,由于没有采用在线检测仪进行检测,数据不能量化,振动诱因不能准确定位,给处理振动带来了一定困难。总之,在以后的检修工作中,我们只有不断结累检修经验,完善检测手段,合理消除给水泵的振动原因,从而确保供水安全。